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鋼鐵廠煙氣治理超低排放項目的可行性(鋼鐵廠煙氣治理超低排放的改造方案)

日期:2022-07-12    發(fā)布人:杭州菲天   閱讀量:0

項目的可行性

 

目前老舊布袋除塵超低排放改造方案

(1)擴(kuò)大箱體容積的方式,增加過濾面積,降低過濾風(fēng)速至0.7m/min,再采用普通的覆膜針刺氈布袋即可實現(xiàn)超低排放。

優(yōu)點(diǎn):使用價格低廉的圓筒布袋,即可達(dá)到超低排放。

缺點(diǎn):擴(kuò)容的改造方式,投資巨大,工程量大,施工周期長,安全因素多,工程最后,管道對接需等高爐大檢修時間,工程安排限制多,且時間不一定夠,管道對接后的氣流穩(wěn)定性不確定,影響生產(chǎn)。

(2)采用褶皺精細(xì)滌綸針刺氈布袋,增加過濾面積,可降低過濾風(fēng)速至0.7m/min,實

現(xiàn)超低排放。

優(yōu)點(diǎn):施工簡單,只需對除塵器本體密封完善,再安裝新式布袋即可,改造過程可離線操作,不影響生產(chǎn),一次性投入低。

缺點(diǎn):除塵灰量較大、粉塵有粘性、板結(jié),布袋的褶皺部分不利于清灰,如加大清灰壓力,容易褶皺布袋容易被反吹氣流吹破,需要用其專用骨架,布袋及骨架價格大約為普通布袋的兩倍,后期維護(hù)成本稍高。

(3)高精度濾筒,該產(chǎn)品也是通過增加過濾面積,降低過濾風(fēng)速至0.7m/min,實現(xiàn)超

低排放。

優(yōu)點(diǎn):無需對除塵本體作任何改造,把原來的布袋換成高精度濾筒即可。可以離線更換,不會影響高爐生產(chǎn);

項目改造的濾簡實際過濾面積是原有濾袋的1.34倍,濾筒使用進(jìn)口覆膜濾料,采用無縫熱熔技術(shù)的應(yīng)用使得濾簡沒有一個針孔,和濾袋相比,一體化的濾筒過濾精度更高;如圖1所示:

 

 鋼鐵廠煙氣治理超低排放項目的可行性(鋼鐵廠煙氣治理超低排放的改造方案)

 

 

濾料材質(zhì)好,性價比高,過濾性能優(yōu)異,使用壽命長,廠家保質(zhì)期一般是3年,平均使用壽命5年;

全金屬防腐蝕處理端蓋底蓋,不易腐蝕,不易脫落,底蓋可以承受高達(dá)0.8Mpa反吹氣流沖擊,在使用中不會因為底部碰撞造成磨損;

折疊濾筒的過濾壓差通常能降低20%-40%;

性能穩(wěn)定,排放濃度遠(yuǎn)低于超低排放標(biāo)準(zhǔn);

技術(shù)成熟,已在國內(nèi)投入使用多年,效果良好,國內(nèi)同行已經(jīng)有使用高精度濾簡的成功案例。

缺點(diǎn):價格較貴。

優(yōu)先選擇高精度濾筒

高精度濾筒比褶皺布袋要貴些,但是高精度濾筒的濾料材質(zhì)比褶皺布袋要好得多,實際使用壽命比褶皺布袋更長,過濾效果更好,接近于零排放,性價比高。

高精度濾筒比布袋長度大幅縮短后,布袋下部空間增大,有利于粉塵依靠自身重力沉降,減少了濾筒的過濾壓力。